錘式(shì)破碎機的轉子重量很(hěn)重,圓周速度也很大,因此在檢修(xiū)和更額(é)錘頭時,就要求轉子保持比較精確的平傷。如果(guǒ)轉子的重心與其小心錯開很多,運轉起來(lái)就會產生很大的(de)振辦鈉比議會過於密損。轉子的平衡代正方法(fǎ)總體破碎機的主軸裝亡全(quán)部錘架後。仟兩版長(zhǎng)約2米的鋼軌上或(huò)兩組托波上.進行轉動。如果不平衡,重(chóng)的一(yī)麵包刻下,這時任對稱的方(fāng)向加上配(pèi)重,再進行轉動,直到較後不論轉(zhuǎn)到任何位置部能自然停穩為止。然後(hòu)將沉重的(de)質量你奸,焊以同等重且(qiě)的鐵悅焊的時候應注(zhù)意鐵板的重(chóng)量不(bú)要太集衝.鼓好(hǎo)而積大一些.焊的位(wèi)置(zhì)要盡量靠近(jìn)邊(biān)緣處,這樣比較幹穩。
找好平衡後,安裝錘頭時,需將錘頭的重量搭配好。
據丁解,大、小(xiǎo)型水泥廠錘式破(pò)碎機的錘(chuí)頭(tóu),根據材質棚物料的不同,一(yī)般可破碎石灰心(xīn)8一12萬噸, 也(yě)有更多或更少的情況c小型廠使用的錘頭可破碎3—5萬噸。當錘頭磨損而需要更(gèng)換新錘頭或翻麵使用時,更要把錘(chuí)頭的重量選以好。錘頭巫換的標(biāo)準,有的規定在磨掉(diào)50毫米時(由端部弊趙(zhào)),就應當更換,但是人多數/—是(shì)按照實際操作情況,當打不出物料.破碎機的產量降時,再檢企一下錘頭,更換其小的(de)一部分。
更換新錘頭時要特別注意員且排列平衡,可將新鍍頭按員臣分為(wéi)四類,即:特五(wǔ)的、較貢的、較重的(de)韌輕的。排列方法,每排的五量偏(piān)差允許為0.25公斤。
也可以把錘頭按(àn)重龜分為三種,即:較重的、較重的和(hé)輕的。
某廠旋窯出產線。1000*2400 錘(chuí)式熟料破碎機1990年投入使用,運轉狀況(kuàng)良好。進入1998年12月以來,該機振動顯著(zhe)增大,除了錘頭磨損較大,更換全部錘頭,並緊固地腳螺栓外,未發現(xiàn)其(qí)它異常情況。經由(yóu)兩個月的運轉,振(zhèn)動急劇(jù)增大,基礎泛起裂紋,被迫停機處理。
錘式破碎(suì)機引起振動的原因一般是基礎泛起裂紋、地腳螺栓鬆動、軸(zhóu)承磨損、個別錘(chuí)頭斷落使破碎機失去平衡產生振動。維修職員對(duì)以上題目(mù)進行檢查:基礎部份雖有裂紋,但地腳螺栓(shuān)無鬆動、 斷裂現象(xiàng)。兩動彈(dàn)軸承無走內、外圈現象,遊隙(xì)分別為0.06mm和0.18mm,雖遊隙偏大, 但不可能引起如斯大的振動。錘頭配重記(jì)實符(fú)合仿單要求(qiú), 錘頭(tóu)略(luè)有磨損且較平均,無斷(duàn)錘現象。以上情況均被(bèi)排除, 作進(jìn)一步檢查, 在盤(pán)動轉子過程中發現18把錘子中有10把卡(kǎ)死(sǐ)在錘盤中, 不能工作,由此引起回轉(zhuǎn)半徑的變化, 轉子失去動平衡引起振(zhèn)動。卡錘的原因是(shì)因為(wéi)錘盤(pán)的磨損。原設計中錘頭寬度為a=110mm,兩錘盤間距s=100mm, 錘盤寬度b=35mm, 因為錘盤的磨損, 增(zēng)大到102-110mm不等,錘頭寬度誤(wù)差(chà) a實測尺寸105-110不等。故(gù)破碎機嚴峻失去平衡,造成運轉劇烈振動。
為防止錘頭卡入錘盤(pán),做(zuò)了處理。首先加工(gōng)40mm*40mm厚度為20mm的鋼板,然後在每個錘頭的位置焊接四塊鋼板。必需留意在錘頭的回轉方向(xiàng)不能將破碎機錘頭(tóu)限製死,保證有一(yī)定的流動餘地,基本上保證錘頭(tóu)的內弧中雙點劃線所示。這樣既能保(bǎo)證錘頭(tóu)不被卡死,又能線與(yǔ)錘盤的(de)外(wài)圓相(xiàng)切保證錘頭在破碎過程中(zhōng)有(yǒu)一定的緩衝,減少對破碎機的衝擊。
經由這次處理,破碎機振動消除。通過一個月的出產運行對破碎機進行檢查,修理部位磨損較小,到(dào)目前為止運行狀況良(liáng)好。
總之,更換新譯頭隊要處破碎機(jī)園周方向(xiàng)的兩錘架問的錘頭(tóu)重量相各袖向排列要均勻,使破碎機運轉起來(lái)平穩,減少振動。